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影響MBR膜通量的因素有哪些?

更新時(shí)間:2022-03-22      點(diǎn)擊次數(shù):3296

       幾天來通過翻閱一些資料,結(jié)合實(shí)際生產(chǎn),我個(gè)人總結(jié),認(rèn)為導(dǎo)致膜通量減少的原因有以下幾種情況:

       1、疏水性處理;

       2、親水性MBR膜受潮;

       3、生產(chǎn)線上的膜絲內(nèi)應(yīng)力過大,儲(chǔ)存放置期間消除了內(nèi)應(yīng)力,導(dǎo)致MBR膜孔收縮甚至塌陷;

       4、紡絲工藝條件有問題,包括一浴、二浴溫度、濃度、速度;

       5、MBR膜厚度不同,影響膜結(jié)構(gòu)的形成,導(dǎo)致孔徑、孔隙率不同;

       6、不同后處理工藝,影響膜孔的保濕效果以及性能的穩(wěn)定性;

       7、鑄膜液配方;

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      和去年紡絲生產(chǎn)線工藝及產(chǎn)品性能比較,我們就現(xiàn)在車間實(shí)際情況分析如下:

1、內(nèi)襯膜絲:

      (1)紡絲工藝條件和去年基本上沒有變化,包括一浴、二浴、傳動(dòng)輥輪、紡絲速度控制、 鑄膜液溫度壓力等都沒有大的變化;

      (2)后處理工序工藝條件沒有大的變化;

      (3)膜的性能檢測(cè)包括通量、剝離強(qiáng)度、泡點(diǎn)檢測(cè)數(shù)據(jù),沒有大的變化;

2、普通膜絲:

      紡絲工藝條件和去年生產(chǎn)線相比較,有以下幾點(diǎn)變化:

      (1)一浴傳動(dòng)系統(tǒng)改造,所有輥輪直徑加粗,而且從動(dòng)輪數(shù)量增加了兩個(gè);

      (2)從動(dòng)輪轉(zhuǎn)動(dòng)靈活度沒有去年的好;

      (3)從動(dòng)輪表面結(jié)構(gòu)及接觸面積和去年的不同,今年改造后的輥輪,每根絲都在一個(gè)定向槽傳送,去年生產(chǎn)線的從動(dòng)輥外徑均為一個(gè)平滑面,沒有中間的凸出定向槽;

      (4)繞絲輥距離三浴的距離比去年長了有1 米;

3、分析結(jié)果:

      (1)有可能一浴輥輪在帶動(dòng)膜絲過程中,增加了膜絲的內(nèi)應(yīng)力:繞絲輥距離三浴的距離我認(rèn)為可能不是主要影響因素。輥輪存在上述幾種情況的變化,導(dǎo)致剛剛進(jìn)入一浴的膜絲,與輥輪的接觸面積增大, 表面摩擦阻力大, 因此在膜絲內(nèi)部產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力有可能增大;膜絲內(nèi)應(yīng)力過大,是導(dǎo)致膜絲通量下降的主要原因。

       從生產(chǎn)線、 后處理工序各環(huán)節(jié)做通量檢測(cè)沒有異常,說明內(nèi)應(yīng)力還沒有消除;干燥間放置一段時(shí)間,有可能內(nèi)應(yīng)力自然消除,致使膜孔收縮,通量減?。ㄓ邢嚓P(guān)資料有過這方面介紹)。

      (2)甘油質(zhì)量可能不是這次質(zhì)量問題的主要原因:

       理由如下:內(nèi)襯膜絲通量實(shí)驗(yàn),無論是干燥間、生產(chǎn)線,還是酒精浸泡、自來水浸泡,無論隨機(jī)從成品組件中抽樣,還是單根膜絲跟蹤檢測(cè), 基本上數(shù)據(jù)都沒有異常。 這樣的結(jié)果,說明后處理工藝不應(yīng)該有大的問題,干燥間環(huán)境溫度濕度也不應(yīng)該有大問題;

      (3)普絲生產(chǎn)線傳動(dòng)系統(tǒng)可能導(dǎo)致膜通量下降異常:

       今年生產(chǎn)的普通膜絲, 無論在哪種情況下取樣,通量檢測(cè)小 是確定無疑的; 泡點(diǎn)檢測(cè)數(shù)據(jù)非常大 ,壓力達(dá)到 3.6 甚至 4kg/cm2 都沒有破裂,說明膜的過濾孔收縮的很小 ;膜的拉伸強(qiáng)度明顯大于去年的絲(手感),說明 PVDF 材質(zhì)沒有問題;去年的普通膜絲試驗(yàn),無論是從干燥間取樣, 還是從成品膜組件隨機(jī)取樣,通量基本正常,這說明膜的過濾 孔收縮無異常 ;

      這些檢測(cè)數(shù)據(jù),應(yīng)該基本證明今年改造的紡絲傳動(dòng)系統(tǒng)可能是導(dǎo)致膜通量下降異常的原因。

4、下一步計(jì)劃:

      (1)甘油品質(zhì)實(shí)驗(yàn)還是要做,目的是要*搞清甘油的影響程度;我已制定了一個(gè)不同時(shí)

間段檢測(cè)計(jì)劃表,已給了齊工安排;需要紡絲生產(chǎn)線開車生產(chǎn),但生產(chǎn)量不宜多,有15 把絲就夠了;投料2 份就可以了。

      (2)為了驗(yàn)證膜絲內(nèi)應(yīng)力問題,我們還需要詳細(xì)商量一下,有可能對(duì)一浴二浴傳動(dòng)系統(tǒng)做一些調(diào)整。

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